【精益改善成果巡禮】高精鋁精益改善成果三——精整拉矯工序成品率提升
高精鋁1850mm拉彎矯直機(jī)組
高精鋁冷軋質(zhì)量管理人員通過柏拉圖分析,確定精整拉矯工序帶材表面水印是影響成品率的關(guān)鍵因素,通過實(shí)施改善,該工序工藝廢料減少,成品率提升了1.5%。
設(shè)定改善目標(biāo)
改善小組制定了改善目標(biāo),運(yùn)用“魚骨圖”“五個(gè)為什么”等精益工具,逐步尋找主要原因,制定對策。
1、根據(jù)季節(jié)變化,調(diào)整機(jī)列生產(chǎn)速度。
2、控制低壓清洗水溫。
3、固定纏繞布條更換周期。
4、改造吹風(fēng)風(fēng)機(jī)。
5、調(diào)整吹邊風(fēng)嘴。
6、提高水箱出口擠干輥磨削質(zhì)量。
改善實(shí)施后,徹底解決了帶材表面水印缺陷。
制定相應(yīng)對策
精益工具進(jìn)班組,人人參與促改善。在開展課題改善過程中,高精鋁系統(tǒng)培訓(xùn)了“PDCA循環(huán)”“頭腦風(fēng)暴法”“柏拉圖”等精益工具。目前,高精鋁各區(qū)域生產(chǎn)班組借助精益工具,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量分析與持續(xù)改進(jìn)工作的常態(tài)化。
精益改善 持續(xù)改善