中孚高精鋁材公司:提升作業(yè)效率 他們爭分奪秒
穿帶縮短100秒,卸卷縮短60秒,更換無紡布縮短17秒。
近日,中孚高精鋁材公司冷軋廠縱切機臺組織對穿帶、卸卷、更換無紡布三項作業(yè)流程進行效率分析,爭分奪秒壓縮操作時間,使平均作業(yè)效率提高了18%。
縱切機臺是中孚高精鋁材公司主要目標產(chǎn)品最后一道生產(chǎn)工序,其生產(chǎn)效率直接影響包裝乃至發(fā)貨節(jié)奏。為此,公司以縱切機臺為試點,對操作人員動作和設備工作狀態(tài)進行分析改善,進而提高作業(yè)效率。
在連續(xù)四周的改善過程中,縱切機臺三個班組分別參與一項作業(yè)效率分析。首先,由機臺長負責,對穿帶、卸卷、更換無紡布三項作業(yè)流程分別進行現(xiàn)場觀測、拍攝記錄、卡表計時,重點關注每個步驟的操作內(nèi)容并準確測算操作時間,形成“流水賬”式的《人機作業(yè)組合表》。隨后,利用每周四白班下班后時間,集中班組成員進行“頭腦風暴”,依據(jù)《人機作業(yè)組合表》,分離內(nèi)外換產(chǎn)作業(yè),找出平行工作,查找動作浪費現(xiàn)象,對每步操作進行詳細的動作分解與分析,時間精確到秒,并按“取消、合并、調(diào)整順序、簡化”原則,優(yōu)化《人機作業(yè)組合表》,進行現(xiàn)場驗證和措施完善。最后,針對《人機作業(yè)組合表》中的關鍵步驟,制作《標準作業(yè)要領書》,統(tǒng)一對班組成員進行強化培訓,達到規(guī)范作業(yè)流程、統(tǒng)一操作標準的目的。
目前,作業(yè)效率改善工作已拓展至1#切邊、1#和2#拉彎矯等機臺。下一步,公司一方面將繼續(xù)檢查指導縱切機臺改善情況,鞏固擴大改善成果。另一方面,將總結試點機臺經(jīng)驗,以提高有效工作時間、保障現(xiàn)場作業(yè)質(zhì)量為出發(fā)點,持續(xù)開展標準化作業(yè)工作,形成長效機制,實現(xiàn)機臺作業(yè)效率、班組員工技能雙提升的目標。