【精益改善成果巡禮】中孚鋁業(yè)精益改善成果五——打殼氣缸維修時(shí)間降低30%
氣缸維修,是中孚鋁業(yè)公司電解維修人員的一項(xiàng)主要工作。精益TPM(全員生產(chǎn)維護(hù))介入前,維修氣缸時(shí),員工需要來回走動(dòng)100米左右取拿工具配件,現(xiàn)場(chǎng)跟蹤記錄氣缸維修平均時(shí)間為38分鐘。
精益TPM介入后,精益推進(jìn)員利用錄像分析、程序分析,對(duì)氣缸維修全過程的每個(gè)步驟、順序、動(dòng)作以及影響速度的原因進(jìn)行錄像分析(如圖1所示),對(duì)過程中存在的問題及浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行了有效改善。
圖1. 故障分析與對(duì)策驗(yàn)證
精益推進(jìn)員對(duì)維修區(qū)域的布局、工裝、工具擺放進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)改善,制作了工具小車,制定了氣缸維修標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),使維修人員在維修過程中取拿工具、配件來回走動(dòng)的距離從100米左右縮短到10米以內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)跟蹤記錄氣缸維修平均時(shí)間為20.5分鐘,實(shí)現(xiàn)了氣缸維修時(shí)間降低30%的目標(biāo)(如圖2所示)。