?
【精益改善成果巡禮】銀湖鋁合金公司精益改善成果六——消除瓶頸,提升效率
精益改善成果
銀湖鋁合金公司精益改善團(tuán)隊利用約束理論對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)進(jìn)行分析和改善,通過三個月的小組活動,成功使熔煉時間有效縮短,提高了高棒生產(chǎn)效率,減少了能源浪費。
改善團(tuán)隊首先對圓棒生產(chǎn)各個工序進(jìn)行分析,排除了入鋁時間(外部影響)、精煉和靜置時間(工藝規(guī)定)等無關(guān)要素,確定對加廢料、升溫、工序銜接等環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化改善。經(jīng)過一個月數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,采用“頭腦風(fēng)暴”法和魚骨圖分析工具,設(shè)定了改善目標(biāo),確定了要因,制定了以下三項改善措施。
1.對廢料進(jìn)行分類、分區(qū)域管理,制定廢料準(zhǔn)備操作規(guī)程,確保利用合適工具,以最短搬運距離和最少搬運次數(shù),將廢料及時加入爐內(nèi)。
2.對燃燒系統(tǒng)進(jìn)行徹底排查,進(jìn)一步優(yōu)化空氣/燃?xì)獗壤?,對蓄熱效果差的氧化鋁球進(jìn)行更換并制定監(jiān)控措施,消除排煙管道、爐門密封等部位缺陷,減少熱量散失,提升熔化效率。
3.推行標(biāo)準(zhǔn)工時管理,利用班前會制定每班工作計劃,將各工序完成時間精確至3分鐘誤差范圍內(nèi),力爭消除不必要的溝通和等待時間。
經(jīng)過以上措施的實施,目前單爐減少熔煉時間82分鐘,生產(chǎn)效率提升9.6%。
精益改善 管理提升